泵站微機自動化控制的問題及解決方案
2023年03月15日
工程概況
解臺泵站是南水北調(diào)東線第一期工程江蘇省境內(nèi)第八級梯級抽水站,包括抽水站和節(jié)制閘,工程采用閘站合一的布置方式,其主要任務(wù)是擴大解臺站的輸水規(guī)模,溝通駱馬湖至南四湖的調(diào)水線路,實現(xiàn)向北調(diào)水的的目標(biāo)。泵站設(shè)計流量125m3 /s,安裝立式軸流泵5臺(其中1臺備用),單機流量31.5 m3 /s,配套電機額定功率2800kW,電壓等級為10kV,節(jié)制閘設(shè)計流量500m3 /s,共3孔,單孔凈寬10m.采用110kV專用架空線路向泵站供電,設(shè)有110,10kV戶內(nèi)變電所。
解臺泵站設(shè)置一套微機綜合自動化監(jiān)控系統(tǒng),其系統(tǒng)為分層分布開放式結(jié)構(gòu),采用環(huán)形冗余光纖快速以太網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
系統(tǒng)控制權(quán)分為遠(yuǎn)方,控制室,現(xiàn)地三級,可以進(jìn)行無擾動切換,控制權(quán)限越接近設(shè)備越高,各控制單元相互獨立運行?,F(xiàn)地級與主控級采用具有冗余功能的環(huán)形光纖以太網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信,監(jiān)控單元的交換機之間采用光纖設(shè)備連接成以太網(wǎng),環(huán)網(wǎng)中任意一處節(jié)點線路故障時,網(wǎng)絡(luò)可以自動選擇另一方向?qū)崿F(xiàn)通訊,網(wǎng)絡(luò)速率達(dá)100Mbps,信息傳輸速率和安全可靠性很高。其主要任務(wù)是完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和處理,機組設(shè)備的控制調(diào)節(jié),故障報警,歷史數(shù)據(jù)的存儲和查詢,泵站自動抽水控制及與上位機通訊,具體為實現(xiàn)泵站5臺同步電動機,泵站10孔快速閘門,節(jié)制閘3孔閘門,供排水系統(tǒng),風(fēng)機,葉片調(diào)節(jié)系統(tǒng)等輔機系統(tǒng),10臺回轉(zhuǎn)式清污機,1臺皮帶輸送機,戶內(nèi)變電所電氣設(shè)備以及直流屏,微機勵磁裝置,微機綜合保護(hù)裝置的自動監(jiān)控,達(dá)到遠(yuǎn)程監(jiān)控,數(shù)據(jù)共享,圖像遠(yuǎn)傳瀏覽的水平;同時,與南水北調(diào)東線第l期工程調(diào)度運行管理系統(tǒng)連接,實現(xiàn)遙測,遙信,遙控,遙調(diào),遙視等功能,并與上級220kV潘家庵變電所進(jìn)行電力通信,實現(xiàn)遠(yuǎn)程調(diào)度功能。
2存在問題探討
2.1系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全問題
大型泵站微機綜合自動化監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)與普通的的計算機網(wǎng)絡(luò)有許多不同之處,它針對性強,對網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性,可靠性和安全性要求高。解臺泵站監(jiān)控系統(tǒng)目前的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示,系統(tǒng)內(nèi)通訊主機兼Web發(fā)布機,監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與局域網(wǎng)直接相連,易受病毒感染或黑客攻擊,給監(jiān)控系統(tǒng)帶來了很大的安全隱患。目前,該泵站(包括其他泵站)還停留在簡單的被動防護(hù)階段,即平時斷開物理鏈接,必需時短時間接入,采用防病毒軟件等。鑒于該結(jié)構(gòu)存在的欠缺,建議將Web機瀏覽功能從通信機上分離出來,單獨采用一臺計算機作為Web服務(wù)器,監(jiān)控系統(tǒng)的通信機與Web服務(wù)器通過硬件的物理防護(hù)方式增加網(wǎng)絡(luò)安全隔離裝置,如SysKeeper2000,在監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和管理所局域網(wǎng)及將來的廣域網(wǎng)之間實現(xiàn)安全的數(shù)據(jù)傳輸。
通過采用網(wǎng)絡(luò)隔離裝置,實現(xiàn)2個不同安全等級區(qū)之間的數(shù)據(jù)交換,既滿足泵站對Web瀏覽的需求,又能保證監(jiān)控系統(tǒng)的安全性,極大地提高了整個系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性。改進(jìn)的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
2.2水泵裝置工況點動態(tài)調(diào)節(jié)問題
(1)水泵裝置工況點<3>。水泵供給水的總比能與管道所需求的總比能相等的那個點,也即為水泵特性曲線與管道特性曲線的交點。水泵工況點取決于水泵的性能,管路性能和進(jìn)出水池的水位差(凈揚程)三種因素,其中任一因素的變化,水泵的工況點都將隨之改變,水泵裝置的工況點實際上是在一個相當(dāng)幅度的區(qū)間內(nèi)變化著。對水泵工況點進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)使之在選定的高效率區(qū)間運行,既可以提高裝置效率和功率因數(shù),達(dá)到節(jié)能降耗的目的又能保證水泵正常工作,如果水泵不在高效區(qū)工作,動力機超載或負(fù)荷不足或發(fā)生汽蝕等。調(diào)節(jié)水泵工況點的方法主要有變角調(diào)節(jié),變速調(diào)節(jié)及變徑調(diào)節(jié),對于大型全調(diào)節(jié)型軸流泵或混流泵一般采用變角調(diào)節(jié)的方法來實現(xiàn)。因此,水泵裝置工況點是泵站考核的一個重要的經(jīng)濟指標(biāo),同時調(diào)節(jié)水泵裝置工況點也是泵站實現(xiàn)經(jīng)濟運行管理的一個重要舉措。
?。?)靜態(tài)調(diào)節(jié)。解臺泵站(其他大型泵站)目前主要采用靜態(tài)調(diào)節(jié)的方法。即技術(shù)人員根據(jù)上下游水位組合情況及調(diào)度指令,利用水泵裝置性能曲線(如圖3),人工計算出葉片角度,由運行人員在上位機上輸入葉角值,系統(tǒng)根據(jù)預(yù)輸入的葉角值進(jìn)行自動調(diào)節(jié)。當(dāng)運行工況發(fā)生變化時,重復(fù)以上步驟操作。
這種調(diào)節(jié)水泵裝置工況點方法存在諸多缺點,因為上下游水位(凈揚程)時刻在發(fā)生著變化,為確保水泵裝置在高效區(qū)工作,這項工作是不可能也無法靠人工來完成的。這種所謂的自動調(diào)節(jié)實質(zhì)上是與現(xiàn)場控制箱手動調(diào)節(jié)加以區(qū)分的,從嚴(yán)格意義上講,實際上是一種人工的手動調(diào)節(jié),無真正應(yīng)用價值。
(3)動態(tài)自動跟蹤調(diào)節(jié)。采用微機監(jiān)控系統(tǒng)動態(tài)跟蹤調(diào)節(jié)的方法很容易解決以上難題,具體做法是:利用原上下游已配置的超聲波水位傳感器及原各授油器內(nèi)已配置的葉角傳感器,將水泵裝置性能曲線及一套具有調(diào)節(jié)裝置工況點的功能程序輸入到監(jiān)控主機內(nèi),監(jiān)控系統(tǒng)實時采集和處理由傳感器上傳的泵站進(jìn)出口水位及葉片角度的數(shù)據(jù),根據(jù)存儲在監(jiān)控主機內(nèi)的裝置性能曲線,再執(zhí)行功能程序進(jìn)行分析計算和動態(tài)跟蹤調(diào)節(jié),即當(dāng)凈揚程減小時,將葉片安裝角調(diào)大,在保持較高效率情況下增大出水量,使動力機滿載運行;當(dāng)凈揚程較大時,將葉片安裝角調(diào)小,適當(dāng)較小出水量,使動力機不致過載運行。這種做法的優(yōu)點是不需要添加任何硬件設(shè)備,關(guān)鍵就是功能軟件的開發(fā)。
2.3工作閘門聯(lián)動控制問題
解臺泵站主機開停機與工作閘門的聯(lián)動完全是通過微機監(jiān)控系統(tǒng)來實現(xiàn)的,現(xiàn)以1#主機為例,具體介紹如下。
開機時首先將事故門開啟到全開位置,可采用在液壓控制屏現(xiàn)場手動操作方式,也可以在上位機或在現(xiàn)地LCU觸摸屏操作,然后將功能開關(guān)旋至聯(lián)動位置,當(dāng)合上主機斷路器時,監(jiān)控主機通過與現(xiàn)場PLC建立通訊,按照預(yù)設(shè)定的程序自動發(fā)出程序指令,由現(xiàn)場PLC控制輸出驅(qū)動24V繼電器(1KA4),通過1KA4出口繼電器的觸點(微機啟門節(jié)點)接通電磁換向閥(YV13)的控制回路(見圖4),從而實現(xiàn)了工作門的開啟。停機時,高壓斷路器分?jǐn)啵瑯右灿斜O(jiān)控主機向現(xiàn)場PLC發(fā)送程序指令去接通電磁換向閥(YV14)的控制回路,以達(dá)到關(guān)閉工作門的目的。從以上控制過程不難看出,主機開停機與工作門的聯(lián)動控制完全是依靠監(jiān)控系統(tǒng)的通訊網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)的,但一旦系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊出現(xiàn)故障,閘門聯(lián)動控制將無法實現(xiàn)。當(dāng)開機時,由于工作門不能聯(lián)動,即軸流泵閉閥啟動,如運行人員不緊急停機或手動啟門,則極易引起電機過負(fù)荷,輕則導(dǎo)致定子絕緣破壞,重則燒壞電機誘發(fā)火災(zāi)事故;當(dāng)停機時,機組極易出現(xiàn)飛逸轉(zhuǎn)速,嚴(yán)重影響機組壽命。
鑒于存在以上缺陷,建議將主機高壓斷路器(3QF)的輔助觸點并聯(lián)接入電磁換向閥YV13,YV14的控制回路中,以便在系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時,為正常開停機或機組正常運行提供雙保險,具體做法是:在高壓開關(guān)柜面上增加一只LW2-16D/ 49.4021.3Y型轉(zhuǎn)換開關(guān)(QT),開關(guān)分三個位置即啟門位,斷開位及閉門位。
2.4節(jié)制閘流量自動測算與調(diào)節(jié)問題
泵站節(jié)制閘泄洪流量的測算統(tǒng)計是運行管理中的一項重要任務(wù),同時也一直是運行管理中的一大難題,靠人工計算工作量大,過程復(fù)雜且準(zhǔn)確度差。節(jié)制閘的運行可分為恒流量和恒開啟高度兩種運行方式。目前大型泵站的節(jié)制閘以恒高度運行方式居多,閘門開啟高度的控制主要是依據(jù)上級防汛部門下達(dá)的調(diào)度流量,根據(jù)上下游水位的組合情況,利用相應(yīng)的開啟高度-過閘流量曲線而確定,而流量的統(tǒng)計計算主要是采用調(diào)度流量與開閘總時間的簡單乘積,使計算結(jié)果與實際值偏差很大。
針對以上問題,筆者認(rèn)為利用微機監(jiān)控系統(tǒng)可以完成閘門流量的自動測算及閘門的動態(tài)調(diào)節(jié)任務(wù)。具體思路是:利用原上下游已配置的超聲波水位傳感器及原各節(jié)制閘油缸內(nèi)已配置的開度傳感器,將閘門開度-流量關(guān)系曲線,閘門開度-下游水位關(guān)系曲線,下游水位-允許過閘流量關(guān)系曲線及一套具有自動測算和調(diào)節(jié)的功能程序輸入到監(jiān)控主機內(nèi),在原節(jié)制閘監(jiān)控畫面的基礎(chǔ)上,利用Intouch軟件繪制恒流量運行,恒開度運行,調(diào)度流量,即時流量四個控鍵并組態(tài)好。測算及調(diào)節(jié)流程為:監(jiān)控系統(tǒng)首先判斷閘門運行方式,當(dāng)采用恒流量運行方式時,選擇控鍵,在調(diào)度流量控鍵內(nèi)輸入流量值,系統(tǒng)根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)實時采集和處理由傳感器上傳的節(jié)制閘上下游水位及閘門開度的數(shù)據(jù)及存儲在監(jiān)控主機內(nèi)的曲線,執(zhí)行功能程序自動進(jìn)行閘門的開度計算和動態(tài)跟蹤調(diào)節(jié);當(dāng)采用恒開度運行方式時,選擇恒開度運行控鍵,在調(diào)度流量控鍵內(nèi)與輸入流量值,系統(tǒng)自動地進(jìn)行開度計算并執(zhí)行相應(yīng)的控制流程,然后將累計流量存入主機數(shù)據(jù)庫并生成報表。恒流量運行方式泄洪流量的計算比較簡單,即泄洪流量等于調(diào)度流量與時間的乘積,但動態(tài)調(diào)節(jié)的流程比較復(fù)雜;恒開度運行方式控制比較簡單,即系統(tǒng)根據(jù)計算出來的開度值,將閘門提升到一定高度,但泄洪流量的統(tǒng)計計算十分繁瑣。
2.5自動化控制設(shè)備的選用問題
先進(jìn)的微機自動化監(jiān)控方式離不開可靠的自動控制設(shè)備,目前在南水北調(diào)大型泵站中,作為控制與保護(hù)的核心部件PLC可編程控制器及微機綜合保護(hù)器基本上都是選用了國外產(chǎn)品,解臺泵站選用法國施耐德公司的Quantum及Premium系列PLC和Alston公司的微機綜合保護(hù)器,其優(yōu)點是安全穩(wěn)定性好,故障率低,日常維護(hù)量小,其缺點一是使用及技術(shù)說明書和人機交互界面均為英文,沒有很扎實的英語基礎(chǔ),閱讀及使用起來相當(dāng)困難,給日常的運行管理帶來諸多麻煩;其二是設(shè)備一旦發(fā)生物理性故障,其售后服務(wù)及更換或新購設(shè)備時間相對滯后,若出現(xiàn)在運行期內(nèi),則嚴(yán)重影響了泵站的正常開機。究其原因主要是目前國產(chǎn)設(shè)備可靠穩(wěn)定性能遠(yuǎn)不如國外產(chǎn)品,隨著國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展成熟,在滿足安全可靠性的基礎(chǔ)上,我認(rèn)為優(yōu)先選用國內(nèi)設(shè)備是自動化設(shè)備選用的一種必然趨勢。
2.6監(jiān)控系統(tǒng)實用性問題
泵站微機綜合自動化系統(tǒng)的主要功能之一是實現(xiàn)站內(nèi)主輔機設(shè)備及變電系統(tǒng)的自動控制,有很多泵站雖然上了計算機監(jiān)控系統(tǒng),但往往只發(fā)揮了數(shù)據(jù)監(jiān)測的功能,自動控制功能相對弱化,究其原因主要有:從目前的計算機自動化項目實施情況看,參與項目的不少技術(shù)人員在計算機及自動控制方面具有較高的技術(shù)水平。但是他們對水泵機組的技術(shù)特性,經(jīng)濟運行的基本知識,泵站技術(shù)管理基本要求等方面的了解較少,針對性不強,實用性較差,而泵站技術(shù)人員又對計算機自動化方面的知識比較缺乏,對計算機自動化提不出很具體的技術(shù)要求。
要開發(fā)出實用性強,能切實滿足大型泵站運行管理實際需要的微機自動化監(jiān)控系統(tǒng),其一,設(shè)計人員不僅要加強自動化方面的研究,還要加強對水泵的基礎(chǔ)理論,泵站的經(jīng)濟運行,泵站運行管理等相關(guān)基本知識的學(xué)習(xí);其二,運行管理單位要加強對運行管理人員在自動化基礎(chǔ)理論等方面的學(xué)習(xí)與培訓(xùn),開展崗位練兵,技術(shù)比武等活動,切實提高他們的業(yè)務(wù)技能。
3建議
?。?)微機綜合自動化系統(tǒng)的設(shè)計在滿足安全可靠的基礎(chǔ)上,要緊緊圍繞泵站經(jīng)濟運行這個中心任務(wù),旨在提高泵站裝68南水北調(diào)解臺泵站微機綜合自動化應(yīng)用若干問題探討孟廣清趙孟博置效率上開展設(shè)計工作,切實開發(fā)出適合泵站實際運行需要的微機監(jiān)控系統(tǒng)。
(2)對變配電設(shè)備控制流程的設(shè)計,在邏輯上要力求嚴(yán)密,在上位機監(jiān)控畫面上要設(shè)置多層確認(rèn)對話框,以免運行人員誤操作,預(yù)防事故發(fā)生。
?。?)自動化設(shè)計人員要加強對水泵及水泵站相關(guān)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)泵站微機綜合自動化系統(tǒng)設(shè)計工作的需要。
?。?)泵站設(shè)計要充分考慮雷電對系統(tǒng)的危害,采取可靠的防雷措施。計算機監(jiān)控系統(tǒng)除了自身的上位機及LCU設(shè)備外,還與現(xiàn)場許多傳感器,變送器及其他設(shè)備相連,由于計算機,通信等設(shè)備普遍存在絕緣強度低,耐過壓能力差的弱點,一旦遭受雷擊,輕者造成系統(tǒng)運行故障,重者造成設(shè)備永久性損壞。
4結(jié)語
本文僅對解臺泵站中目前普遍存在的問題進(jìn)行了分析探討,但由于作者水平有限,認(rèn)識,研究的深度和廣度還不夠,僅從理論的角度出發(fā)給出了相應(yīng)的改進(jìn)措施或基本思路,這與具體實踐應(yīng)用可能還有一定差距。隨著科技的迅猛發(fā)展,一些智能化控制,保護(hù)設(shè)備在大型泵站中的廣泛應(yīng)用,人們對微機綜合自動化控制技術(shù)的要求也越來越高,隨著機組的長時間投運,可能還會出現(xiàn)一些新問題,因此研發(fā)出運行方式更加經(jīng)濟,控制方式更加先進(jìn),控制功能更加全面,控制性能更加可靠的微機綜合自動化系統(tǒng)不僅是當(dāng)前大型泵站提升運行管理自動化水平的迫切需要,同時也是自動化設(shè)計人員當(dāng)前所面臨的一項重大研究課題。
更多資訊